2009-03-17 00:00:00
某煉油廠催化劑廠在生産過程中産生一定量的過程凝縮水,其中含有較多的氯化氨(13500mg/l)和硝酸氨(4700mg/l)它的排水量不大(55.4m3/h)但如不經任何處理,直接排入煉油廠排水系統,則将嚴重破壞曝氣池的操作,影響污水處理構築物的正常運行,使出水水質惡化。對這種高濃度無機NH3-N廢水如果單從環保角度來研究治理方案是不現實、不經濟的。而應該把環境目标和能源目标結合起來考慮,在治理技術上採用回收技術,在治理過程中,能使處理後的水循環使用,達到零排放标準。
一、處理流程見工藝流程圖(圖一)

工藝流程圖(圖一)
二、流程簡述
1. 預處理(調節池):對兩種廢水(NH4CL、NH4NO3廢水)進行水質水量均和,同時降解水中的不溶物質。
2. 氨的去除:採用汽提法脫除污水中的NH4+,脫除率據資料記載可達98%左右。汽提法處理廢水的脫除率效果見表一。含氨廢水經熱交換器與汽提出水換熱到95ºC左右,從塔頂進入塔内,蒸汽從塔底送入與廢水逆向接觸,汽提後的水汽,氨從塔頂逸出,經冷卻器分離出凝縮水,進入回收系統回收NH3,從冷卻器分離出來的水,其中含有較大量的NH3,可返回塔内,脫除的NH3可經過氨精制工段進行深加工,加工成氨水或化肥等。在脫除過程中,蒸汽消耗量爲170~230kg/m3廢水。汽提法處理流程見圖二,汽提法脫氨效果見表一。
汽提法脫氨效果 表一
|
噴淋密度米3/米2/時 |
氨mg/l | ||
|
汽提前 |
汽提後 |
脫除率(%) | |
|
10.44 |
148720 |
190 |
98.7 |
|
11.93 |
17800 |
187 |
98.9 |
|
13.67 |
114200 |
98.2 |
98.2 |

汽提法處理流程 圖二
3. 水質淨化:對脫氨後的廢水進行深度處理,使廢水經過壓力過濾器處理後,使出水濃度控制在5%以下。爲下一步離子交換處理作準備。
4. 離子交換:對NO3-離子的去除,採用離子交換法。去除水中的NO3-離子和其它離子。離子交換法採用順流再生固定床工藝。採用的離子交換樹脂分别爲苯乙烯系強酸陽離子交換樹脂(001X7)和苯乙烯系強堿(I型)離子交換樹脂(201X7),離子交換液分别爲HCL和NaOH,離子交換器運行時可分别設三個柱,兩個串聯運轉,第三個在再生中,當折點到達時,第一柱停止工作進行再生,已再生的柱取代之用作串聯的第一柱,這樣可獲得連續性的運行效果。
三、 結論
本處理工藝是資源優化方案,出水可以回用於循環水系統,回收的有效資源是氨水,經過本流程處理後的廢水,NH3-N濃度下降到15PPm以下。它的前級處理類似氮肥廠排出的含氨廢水的處理,國内外均有成熟的經驗可借鑒;它的後級處理是國内外成熟的離子交換法。該工藝能耗主要是蒸汽,但它回收的是有用資源及水的循環回用,所産生的經濟效益超過運行費用。
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